液相色谱仪常见的10种故障原因及解决方法
2021-02-16 09:23:21来源:admin
高效液相色谱仪(HPLC) 是一种具有高灵敏度、高选择性的高效快速分离分析技术。它既能用于微量组分的分析测定,又能用于大量的制备分离,其应用范围已超过其它各种分离方法。高效液相色谱仪作为一种高精密仪器,在使用过程中会遇见很多问题,今天谱析色谱小编聊聊常见故障原因及解决方法。
故障1:压力波动大,流量不稳定
原因分析:
系统中有空气或者单向阀的宝石球和阀座之间夹有异物,使两者不能密封。
解决方法:
工作中注意观察流动相的量,保证不锈钢滤器沉入储液器瓶底,避免吸入空气,流动相要充分脱气。若单向阀和阀座之间夹有异物,拆下单向阀,放入盛有丙酮的烧杯中用超声波清洗。
故障2:自检时,出现“灯能量低”的错误
原因分析:
一般来说是由于系统中有挡光物,光路偏离,氘灯电源系统或氘灯灯泡已坏。
解决方法:
首先要检查光度室是否有挡光物;打开检测器光源室盖,检查氘灯是否点亮,如果氘灯不亮,则关机,更换新氘灯,换氘灯时,需注意型号;检查氘灯保险丝,看是否松动、氧化、烧断,如果氘灯保险丝出现故障,应立即更换;再开机重新自检,若仍出现上述故障,则重新安装软件后再进行自检。
故障3:出峰不准,峰分叉
原因分析:
造成这种情况的原因一般是色谱柱被污染,或柱头填料塌陷。
解决方法:
对于第1种情况,先用纯水反向冲洗柱子,然后换成甲醇冲洗,接着用甲醇+异丙醇(4+6)冲洗柱子(冲洗时间的长短由样品污染的情况而定),再换成甲醇冲洗,然后,再用纯水冲洗,最后甲醇冲洗正向冲洗柱子30min以上。
对于第2种情况,拧开柱头,检查柱填料是否硬结或塌陷,去除硬结部分(污染的填料),装入新填料,滴一滴甲醇,填料下陷,再填平,用与内径相同的顶端平滑的不锈钢杆压紧,再填平,滴甲醇,再压紧反复几次,直至装满填平。柱头用甲醇冲洗干净,擦净柱外壁的填料,拧紧柱头,用纯甲醇冲洗30min以上。
故障4:柱压升高
原因分析:
造成柱压升高的原因一般是由于缓冲液盐份如乙酸铵等,沉积柱内,或样品污染沉积,造成流体阻力加大所致。
解决方法:
对于第1种情况先用40~50℃的纯水,低速正向冲洗柱子,待柱压逐渐下降后,相应的提高流速冲洗,柱压大幅度下降后,用常温纯水冲洗,之后用纯甲醇冲洗柱子30min。
对于第2种情况,由样品的沉积引起污染的C18柱,和纯水反向冲洗柱子,然后换成甲醇冲洗,接着用甲醇+异丙醇(4+6)冲洗柱子(冲洗时间的长短由样品污染的情况而定),再换成甲醇冲洗,然后用纯水冲洗,最后用甲醇正向冲洗柱子30min以上。
故障5:峰面积重复性不佳
原因分析:
主要原因有进样阀漏液;加样针不到位或液量不足。
解决方法:
对于第1种情况更换进样垫圈;对于第2种情况保证加样针插到底,注射样品溶液后须快速、平稳地从LOAD状态转换到INJECT状态,以保证进样量的准确。
故障6:流动相内有气泡
原因分析:
流动相内不断有气泡溢出,关闭泵,打开排空阀,按PURGE键清洗脱气,气泡不断的从过滤器冒出,进入流动相,无论打开PURGE键几次,都无法清除不断产生的气泡。主要是因为过滤器长期沉浸于乙酸铵等缓冲液内,过滤器内部由于霉菌的生长繁殖,形成菌团,阻塞了过滤器,缓冲液难以流畅地通过过滤器,空气在泵的压力作用下经过滤器进入流动相。
解决方法:
过滤器浸泡于5%硝酸溶液中,超声清洗15min即可;亦可将过滤器浸泡于5%硝酸溶液中12~36h,轻轻震荡几次,再将过滤器用纯水清洗几次,打开泄压阀,打开PURGE键清洗脱气,如仍有气泡不断从过滤器冒出,继续将过滤器浸泡于5%硝酸溶液中,如没有气泡从过滤器中冒出,说明过滤器内部的霉菌菌团已被硝酸破坏,流动相可以流畅地通过过滤器。打开泄压阀,打开泵,流速调至1.0~3.0mL/min,纯水冲洗过滤器1h左右。即可将过滤器清洗干净。关闭泄压阀,纯甲醇冲洗0.5h即可。
故障7:基线漂移
原因分析:
一般说来,机器刚起动时,基线容易漂移,大概要半个小时的平衡时间,如果你用了缓冲溶液或缓冲盐,或在低波长下(220nm)平衡时间相对会比较长,但如果在实验过程中发现基线漂移,则你要考虑下面的原因:①柱温波动;②流通池被污染或有气体;③紫外灯能量不足;④流动相污染、变质或由低品质溶剂配成;⑤样品中有强保留的物质以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线;⑥检测器没有设定在最大吸收波长处;⑦流动相的pH值没有调节好。
解决方法:
①控制好柱子和流动相的温度,检查是否有打开的窗户或空调对着柱温箱;②用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池(最好断开柱子)。如有需要,可以用1N的硝酸(不要用盐酸);③更换新的紫外灯;④检查流动相的组成,使用高品质的化学试剂及HPLC级的溶剂;⑤使用保护柱,如有必要,在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子;⑥将波长调整至最大吸收波长处;⑦加适量的酸或碱调至最佳pH值。
故障8:保留时间漂移
原因分析:
保留时间重现是液相性能好坏的一个重要标志,同一种样品,两次的保留时间相差不要超过15s,超过了30s可看做保留时间漂移,就无法进行定性,须要考虑以下原因:①温控不当;②流动相比例变化;③色谱柱没有平衡;④流速变化;⑤泵中有气泡。
解决方法:
①调好柱温,检查是否有打开的窗户或空调对着柱温箱;②检查泵的比例阀是否有故障;③在每一次运行之前给予足够的时间平衡色谱柱;④重新设定流速;⑤从泵中除去气泡。
故障9:灵敏度不够
原因分析:
造成这种情况主要有以下原因:①样品量不足;②样品未从柱子中流出;③样品与检测器不匹配;④检测器衰减太多;⑤检测器时间常数太大;⑥检测器池窗污染;⑦检测池中有气泡;⑧记录仪测压范围不当;⑨流动相流量不合适;⑩检测器与记录仪超出校准曲线。
解决方法:
①增加样品量;②可根据样品的化学性质改变流动相或柱子;③根据样品化学性质调整波长或该换检测器;④调整检测器衰减;⑤降低时间参数;⑥清洗检测器池窗;⑦排出检测池中的气泡;⑧调整电压范围;⑨调整流动相流量;⑩检查记录仪与检测器,重作校准曲线。
故障10:基线噪音
原因分析:
规则的基线噪音产生的原因主要有①在流动相、检测器或泵中有空气(尖锐峰);②漏液;③流动相混合不完全;④温度影响(柱温过高,检测器为加热);⑤在同一条线上有其它电子设备(偶然噪声);⑥泵振动。
不规则的基线噪音产生的原因主要有①漏液;②流动相污染、变质或由低质溶剂配成;③流动相个溶剂不相溶;④检测器或记录仪电子元件故障;⑤系统内有气泡;⑥检测器内有气泡;⑦流通池污染(即使是极少的污染物也会产生噪音);⑧检测器灯能量不足;⑨色谱柱填料流失或阻塞;⑩流动相混合不均匀或混合器不能正常工作。
解决方法:
规则的基线噪音解决方法:①流动相脱气,冲洗系统以除去检测器或泵中的空气;②检查管路接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音,如有必要更换泵密封;③用手摇动使混合均匀或使用粘度低的溶剂;④减小温度差异,或增加热交换器;⑤断开LC、检测器和记录仪,检查干扰是否来自于外部,并加以更正,采用精密级稳压电源;⑥在系统中加入脉冲阻尼器。
不规则的基线噪音解决方法:①检查接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要更换密封,检查流通池是否漏液;②检查流动相的组成;③选择互溶的流动相;④断开检测器和记录仪的电源,检查并更正;⑤用强极性溶液清洗系统;⑥清洗检测器,在检测器后面安装背景压力调节器;⑦用1N的硝酸(不能用磷酸)清洗流通池;⑧更换检测器灯;⑨更换色谱柱;⑩维修或更换混合器,在流动相不走梯度时,建议不使用泵的混合装置。